周口钢铁炼铁作业部矿槽除尘输灰程序智能化升级取得成果
来源:周口钢铁  编辑:管理员   2025年03月26日 11:43

小编的话

为进一步激励全员在小改小革、降本增效、金点子、根治跑冒滴漏等方面的创新实践,充分挖掘各作业部、处室在工作中涌现的先进集体和个人典型事例,公司决定面向全体员工征集相关稿件。通过总结和宣传先进经验,推动全员共同提升,营造良好的创新氛围。

近日,炼铁作业部针对通风除尘大灰仓输灰程序进行了优化改进,通过技术攻关成功破解除尘系统空仓空输顽疾,经测算,该项技术年均可降低动力成本127万元,降低设备故障率65%,实现了能源利用效率与设备可靠性的双提升。

原输灰系统存在显著介质损耗问题——当灰仓料位归零时,氮气输送系统仍持续空转,导致年能耗成本升高。更严峻的是,无效输灰造成的设备空转加速管道磨损,关键部件维护周期大幅缩短。

为解决这一问题,炼铁作业部技术人员经过深入研究与反复论证,制定了一套程序逻辑的改造方案。该方案的核心在于对仓泵的启动与输灰过程进行精细化控制。首先,仓泵在主控室远程手动启动后,系统会实时监测输灰管道的压力值。一旦压力值持续低于设定的输空阀值,且输送压力低于输空阀值持续的时间达到预设时长,输灰系统将自动停止。这一过程完全由自动化程序控制,无需人工干预,大大提高了操作的便捷性与准确性。待下一次手动启动时,输灰系统又能重新开始工作,实现周期性的高效稳定循环。

经过此次改造,当输灰管道压力值低于输空压力阈值后,系统能够迅速做出反应并自动关闭,不仅有效避免了氮气等介质的浪费,降低了生产成本,还减少了因空输导致的设备磨损,延长了设备使用寿命。同时,自动化控制的应用也提升了生产效率,使炼铁作业部的矿槽除尘输灰环节更加高效、智能、环保。

此次矿槽除尘输灰程序的改进,是炼铁作业部在技术创新与精细化管理方面的一次成功实践。它体现了周口基地对生产细节的关注与对资源节约、环境友好理念的践行。未来,炼铁作业部将继续秉持创新精神,不断探索与应用新技术、新方法,进一步优化生产工艺流程,提升生产管理水平,做好极致能效管理,为周口基地的绿色可持续发展贡献更多力量。

 

文字:张保国

责编:钱帅杰

审稿:邱洪林

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